在鋁出口過程中,在真空壓力的作用下,高溫鋁液沿吸鋁管被抽入真空包裝。彎頭(C管)的頂部一直被高溫鋁液沖刷,容易造成腐蝕和鋁泄漏。對損壞的A、B、C管進行分類統計后,發現C管的損壞是A管的3倍,B管的5倍。不僅增加了噸鋁成本,增加了操作人員的勞動強度,更重要的是,鋁出口操作過程中存在嚴重的可靠隱患。
經過對吸鋁管的設計、安裝、材料、操作等方面的嚴格檢查和檢查,確定C管漏鋁的主要原因是原設計材料不能滿足真空包裝的使用要求。在反復試驗的基礎上,終確定了用稀土灰鑄鐵鑄造吸鋁管的彎頭,取得了明顯的效果。目前,C管吸鋁管的鋁包數從原來的20-30包增加到150-180包。
吸鋁管材料的改進,不僅使吸鋁管在抬包吸鋁過程中的燒穿情況基本消除,而且增加了操作人員的可靠保障,大大降低了吸鋁管更換頻率,降低了勞動強度。與此同時,降低了吸鋁管的消耗,降低了噸鋁的成本。
吸鋁管本體包括外管和內管,外管和內管之間有隔熱層。通過設置外管、內管和隔熱層,可以增加吸鋁管本體的內外溫差,解決吸鋁管在使用過程中變形快的問題,將吸鋁管的使用壽命延長到7天以上。